在電解生產中導桿打磨是換極作業的關鍵環節,直接影響電解槽換極質量與運行效率。以往職工需攀爬到陽極塊上部,在狹窄的鋼爪間隙手持風動鋼絲刷砂輪進行上下打磨,這種作業方式不僅勞動強度大、存在一定的安全風險,同時人工手持操作難以保證打磨精度導桿表面氧化層去除不徹底,從而導致卡具壓降升高、導電性能下降,長期下來還會因局部過熱縮短設備使用年限。 為解決這一生產痛點,電解一車間黨支部以“一支部一克難,一黨員一創新”專項活動為抓手,將陽極鋼爪打磨技術改進列為重點攻關課題。黨員技術骨干帶頭成立創新小組,深入生產現場調研反復琢磨設備結構與作業流程。經過多次設計、試驗與優化,一款適配現場作業需求的“陽極導桿風動精拋儀”終于研究成功。這款精拋儀設計以長220厘米的4分不銹鋼管作為手持部分,底部連接手動閥門控制壓縮空氣開關方便職工靈活操作;鋼管上部固定砂布百葉風動打磨砂輪,并將其置于長30厘米、寬25厘米、開口16厘米的方框內,方框與砂輪呈45度角恰好適配導桿打磨角度。作業時職工只需站立地面將陽極導桿從方框開口處套入,打開壓縮空氣閥門即可實現高效打磨,徹底改變了“登高作業”的傳統模式。 經過現場試用,“陽極導桿風動精拋儀”的優勢明顯。在安全性上跌落摔傷事故隱患被完全消除,在效率上單根陽極導桿打磨時間較以往縮短20%,在質量上導桿打磨后的光滑度與平整度提升約10%,氧化層去除更徹底不僅降低卡具壓降3mv以上,還進一步延長了導桿與卡具的使用壽命。這一創新成果的落地不僅破解了陽極導桿打磨作業中的安全難題,更讓生產效率與作業質量實現雙重提升。 “小創新解決大問題這不僅是技術的突破,更是黨支部發揮戰斗堡壘作用、黨員踐行初心使命的生動體現。”電解一車間黨支部書記任雷表示。車間黨支部將繼續引導和鼓勵廣大黨員干部職工立足崗位創新,以更多“接地氣”的技術改進為生產安全、效率提升注入新動能。 |
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